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为何喷雾干燥制陶瓷粉系统达不到设计产量?

信息来源: | 发布日期: 2016-05-16 08:03:39 | 浏览量:3830362
关键词:为何喷雾干燥制陶瓷粉系统达不到设计产量?

为何喷雾干燥制陶瓷粉系统达不到设计产量?

2014-05-10 裘会军 陶瓷资讯

事件回顾:

当成型、施釉、烧成等工段的生产处于完全正常;当要求确保粉料陈腐48小时;当需要增加窑炉中每排进坯片数、以便提高窑炉产量时;整个喷雾干燥制粉系统达不到设计产量的问题就暴露出来了,必须予以解决。

处理问题的思路:

笔者根据生产实践和现场状况,主要从以下几个方面采取措施:

1)从扩大和平衡产量的角度,应该再增加一台土料球磨机或增加泥浆搅拌池(另文述及)。

2)提高泥浆的输送能力

我们如此定义:从球磨机泄浆、经^除铁棒除铁后入搅拌池,该搅拌池被叫做“毛浆池”;将“毛浆池”里的浆料经除铁过筛后进入另一个搅拌池,该搅拌池被叫做“清浆池”。

因此,首先严格控制球磨供水水质和球磨泥浆的残渣率、比重、粘度及含水率并增加毛浆池和清浆池的搅拌能力。

其次,增加过渡储浆桶的搅拌能力(由泥浆泵将清浆池内的泥浆经^除铁棒再次除铁后输送到过渡储浆桶内),以免沉淀。

对每个15KW除铁器底部安装排污阀,及时排污冲洗并加强对筛网是否破损的日检;

疏通环绕喷雾干燥塔的环形供浆管,排除管内的结块,增大管路内泥浆的流量。

增加双缸隔膜泵的泵送压力。当使用A泵时,将联通B泵的闸阀关死,反之亦然。当2台泵同时使用时,及时更换密封圈等易损件。

及时修补喷炬和清洗喷头。

3)尽量减少热损失

尽量将地砖料或墙砖料单独集中起来喷制,以便减少冲洗喷雾干燥塔内壁的次数,提高热效率;

控制送风机送入的冷风量,避免热风温度下降;

清洁燃烧机的过滤器、油路和喷嘴;

将泥浆含水率由37-38% 改为33-34%。由此增加 料液的固体含量,使热负荷相应地减少;

塔底卸料时,不能有冷空气从卸料口进入塔内,以免破坏干燥气氛并增加热损失。

然后利用到泛亚公司工作后的第一个春节假期:

在喷雾干燥塔内搭制竹木脚手架,用不锈钢板补焊塔的内壁;

修补已局部氧化的排湿风机的风管;

针对与燃烧机配套的热风炉进行良好的保温处理;

固紧管路中的法兰连接处并做好保温层。

另外,根据景德镇陶瓷厂万和金的建议:针对热风管的大弯头和小弯头部位进行加厚式外部保温处理。

4)尽量减少辅助生产时间

改用高压水管冲洗塔的内壁;

校正喷杆和喷嘴的角度,使塔内积粉块的数量下降;

要么集中喷制地砖料,要么集中喷制墙砖料,目的在于减少冲洗喷雾干燥塔内壁的次数、稳定颗粒级配和含水量、减少升温时间。

另外,根据台湾技师的建议:将压力管的长度由800mm增加到1500mm。这样,无需松开紧固件就可将喷杆拉出,清洗喷头。在喷干塔外壁安装喷杆的位置上方设观察孔,便于观察喷嘴喷液堵塞情况和泥浆的雾化情况,并且便于敲打喷炬。

5) 提高进风温度,降低排气温度:

泥浆流量越大,所需的热风温度越高。遂将喷雾干燥塔上部的设定温度由542℃升至575℃。而热风温度越高,则蒸发强度越大;

将燃烧机压力由28kg改为30 kg;

调整排湿风机闸板的开口宽度。

6)提高粉料的输送能力

调整喷雾干燥塔下料口处的振动筛网的网径;

对粉料输送过程中的扬粉现象进行追踪和治理;

改进粉料传送皮带的结构:加大油冷式电动滚筒的功率,加宽送料皮带的宽度并解决其挠度问题,在输送皮带表面等距离地胶结橡胶拦条,这样既可增加粉料输送量,又使其不再漏粉;

将^后一级向压机料仓平台输送粉料的送料皮带角度放平缓些,在其下方设盖子和振动装置,防止皮带粘料和余粉掉落地上。

对斗式提升机、皮带输送机等设备进行全面整修。

7)提高粉料的质量

喷干之后的粉料需经震动筛网过筛之后才能送入储粉仓,因为粉末中有不少粗颗粒,而其湿度较高,容易结团,易造成压机粘模。

处理问题的难点:

笔者从设计人员的角度出发,认为现场设置两台双缸隔膜泵的目的是一备一用。根据现场使用情况:仅用一台泵,压力可达18kg/cm2,而油压才达到50%,这说明光使用一台泵本身就有裕量。如果压力过大,泵的密封圈易磨损,导致往复动作时带出泥浆,污染环境。另外,考虑到当泥浆进液量超过额定进液量时,滴径将随进液量的增大而增大,易造成喷嘴堵塞且对造粒级配不利。

台湾技师则坚持采用两台双缸隔膜泵同时开,增加泥浆输送压力,借此提高喷雾干燥塔的产量。而总裁则倾向于支持台湾技师的做法。为此,笔者只好请购易损件和备品备件,以防设备故障造成停产。

处理问题的重点:

确保泥浆和粉料的除铁过筛富有实效;确保粉料的含水率、造粒级配和陈腐48小时。

处理结果:

采取上述一系列措施之后,喷雾干燥制粉系统的生产能力比原来提高了28%,基本达到了设计产量。

事后的措施:

对上述措施进行组织落实、资金落实、人员落实;明确责、权、利和奖惩标准;进行追踪、记录、分析、总结、调整、完善。

(作者系景德镇陶瓷工业设计研究院陶瓷机械高级工程师)

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